《交通运输行业重点节能低碳技术推广目录(2016年度)技术报告》(全文/目录)
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-08-17 10:32
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三十一、PHC管桩免高压蒸养节能技术应用

1.技术概要

PHC管桩免高压蒸养节能技术通过合理的混凝土原材料选择、配合比设计及生产工艺流程的优化改进,取消高压蒸养,变二次蒸养为一次蒸养,大幅减少制桩过程中蒸汽的消耗,减少锅炉燃烧烟煤的消耗及废气排放量。由于简化了生产工艺流程,减少了进出高压釜所需龙门吊等设备的使用,相应减少了电力消耗,达到节能减排的目的。

2.适用范围

该技术适用于PHC管桩生产企业。

3.技术内容

大直径(Φ800--Φ1200)PHC管桩广泛应用于码头等水工工程中,生产单节长度最长为15m。传统管桩生产采用常压蒸养+高压蒸养模式,即管桩离心成型后先进行常压蒸养(最高温度50~60℃),然后拆模,再把管桩放于高压釜中进行高压蒸养(压力1.8MPa,温度180℃)。此工艺延续二十多年,高压蒸养需要消耗大量蒸汽,造成了制桩的高成本和环境的高污染。此工艺虽可让管桩混凝土在短时间内达到C80(80Mpa)的抗压强度,但也增加了管桩混凝土的脆性,降低了管桩的可打性。

(1)通过对PHC管桩混凝土原材料特别是外加剂进行研究选择,重点研究新型聚羧酸减水剂性能特点,分析研究原材料对混凝土各项性能的影响,提出对各种原材料的选用要求。

(2)对混凝土配合比进行进一步研究和设计,选择最佳配合比和最佳入模坍落度,满足常压蒸养混凝土72小时强度达到80MPa以上。

(3)对常压蒸养工艺参数进行试验研究,实现最佳的时间与温度曲线,并制订管桩常压养护工艺制度,同时开发常压蒸养自动控制系统,提高控制水平。

(4)研究养护方式对PHC管桩混凝土性能的影响,测试免高压蒸养、高压蒸养两种养护方式下PHC管桩混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度和弹性模量,并分别对两种养护方式的混凝土进行快速氯离子电渗透试验、氯离子扩散系数试验、抗冻性试验,验证免高压蒸养PHC管桩混凝土的脆性、耐久性指标达到或优于高压蒸养桩。

(5)进行免高压蒸养PHC管桩预应力损失试验及桩身抗弯试验,验证免高压蒸养PHC管桩混凝土有效预压应力、桩身抗裂弯矩、极限弯矩能够达到或优于高压蒸养桩。

(6)进行免高压蒸养PHC管桩生产试验及沉桩试验,观测沉桩锤击时桩身完好状况,验证免高压蒸养桩的抗锤击性能与贯入性能达到或优于高压蒸养桩。

通过上述相关工艺技术的研究和试验,可以通过完整的使用数据证明在免高压蒸养工艺条件下生产出的PHC管桩能够满足现行PHC管桩产品国家标准及工程应用要求,且免高压蒸养桩综合性能明显优于高压蒸养桩。

4.案例分析

(1)技术应用单位

中交三航局第三工程有限公司

(2)技术应用情况

中交三航局第三工程有限公司投入资金794.72万元,开展了PHC管桩免高压蒸养节能技术应用,经过近两年的系统研究和试验,该技术应用情况良好,节能降碳效果和经济效益显著。

(3)效益分析

①节煤量计算

构件工程处目前已全面实行免高压蒸养模式(蒸汽通过自有锅炉燃烧烟煤获得)。以实施新工艺前与实施新工艺后进行对照比较,PHC管桩产量与烟煤消耗量对照见下表:

表1PHC管桩产量与烟煤消耗量对照表

类别 蒸养模式 根数 混凝土方量(m3) 烟煤消耗量(t) 单方混凝土烟煤消耗量(kg/m3)
实施前 高压蒸养 4419 53788.40 3996.34 74.3
实施后 免高压蒸养 4626 67303.93 2167.19 32.2
原工艺烟煤消耗平均值为74.30 kg/m3,新工艺烟煤消耗平均值为32.20kg/m3,新工艺实施后烟煤消耗降低值为42.10 kg/m3

技术实施后,构件工程处年生产免高压蒸养管桩混凝土67304m3,对比于新老蒸养工艺单方混凝土烟煤消耗量的变化,新工艺实施后烟煤消耗降低值为42.10kg/m3,则实施后节约烟煤量为:67303.93m3×42.10kg/m3=2833.50t。

②节电量计算

免高压蒸养取消了130T龙门吊吊运管桩进出高压釜的环节,节约电力计算如下:

平均每釜按4根Φ1000mm45m桩计算,则每釜蒸养的混凝土量为0.3551m3/m×45m×4=63.92m3。

130t门吊每次吊运1根,每次起升、下落总时间10分钟,每次大车行走5分钟,每釜需重复上述动作4次;进出釜卷扬机工作1次总时间20分钟。130t门吊主卷电机2台,每台55kW;大车行走电机8台,每台11kW;卷扬机电机1台,11kW。则每釜所消耗电力为:[55×2×(1/6)+11×8×(1/12)〕×4+11×(1/3)]=106.33kWh。

每方混凝土节约电力消耗为:106.33kWh÷63.92m3=1.663kWh/m3

按照年生产混凝土67304m3计算,该技术应用后年节约电量:67304m3×1.663kWh/m3=11.19万kWh。

③节约标准煤量折算

按照1t原煤折合0.7143tce,1万kWh电折合3.3tce计算:

每年节约用煤:2833.50t×0.7143=2023.97tce。

每年节约用电:11.1926万kWh×3.3=36.94tce。

合计每年可节约2023.97+36.94=2061tce,减少CO2排放5138t。

PHC管桩免高压蒸养技术的投入支出详情如表2所示。

表2PHC管桩免高压蒸养科技投入

序号 支出内容 金额(万元)
1 研发过程试桩材料费 40.20
2 研发过程试验、检测费 21.00
3 新增模具费 404.92
4 新增养护池费 25.40
5 设备控制系统改造费 275
6 堆场改造费 28.2
合  计 794.72

项目年节约烟煤2833.50t,按烟煤市场平均价800元/t计算,年减少燃料费用为2833.50t×800元/t=226.68万元。

年节约电力11.1926万kWh,按电价0.99元/kWh计算,年降低电费11.1926万kWh×0.99元/kWh=11.08万元。

其它费用如高压釜的维修检测费、操作人工费等忽略不计,仅上述两项费用合计每年可节省226.68+11.08=237.76万元。

5.推广建议

建议应用企业注意,由于实施新工艺会一定程度上改变原生产线的布局、设备配置、工序流转,因此,管桩出厂前的存放时间将略有延长,堆场面积要求较大。

此外,若水泥、砂石料和减水剂等产品质量及稳定性等方面存在不足,将对本工艺的实施效果造成一定的不利影响。

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